一、事故案例:
2013年10月21日,35泊位“盛兴海”轮清4舱1号门机配合装卸二队东2班指挥手李加明进行清舱作业,14点30分,门机抓斗抓取4舱东南角落料点矿砂,门机抓斗在下降过程中落到落料点旁半位于杆膛内作业待时的3号挖掘机驾驶室顶部,造成3号挖掘机驾驶室内部开裂、顶部后侧轻微变形、后盖板局部破损、大臂起升油缸有划痕,挖掘机驾驶员无伤害。

现场导致的船损

抓斗造成的挖掘机损坏
二、事故原因:
主要原因:舱底集取料点距离待时挖掘机偏近,没有和挖掘机保持一定的安全距离; 舱内有挖掘机在集料点关路近侧、抓斗偏离取料点情况下没有及时发出紧停警示,1#门机司机实施抓斗下落作业(集料点位置为门机司机作业盲点),是造成此次事件发生的主要原因。
1、挖掘机司机大多数都是社会上闲杂人员,没有经过正规的培训,安全意识淡薄。
2、对挖掘机上船作业工艺和码头安全生产的规定不了解,感觉新鲜。
3、对舱内存在的安全隐患不知道,特别是矿砂容易塌,舱内四周陡坡,不知道从哪里上下。
4、有时存在手持物品,对行走路线不明确,何处上何处下不清楚,没有从安全的角度进行考虑。
5、挖掘机下舱,大多数是舱内有险情,需要挖掘机进行排险。
6、司机单独上下舱情况,无法做到相互监护。
7、对舱内相关设施位置不清楚,将设施碰坏,造成船损。
8、司机在家没有休息好,没有人管理和制度的约束,作业精神状况差,将设施碰坏,造成船损。
9、为了减轻工人的作业强度,去用铲斗扒舱内梯子里矿砂,将设施碰坏,造成船损。
10、由于是外包作业,有违规作业,司机不听工人指挥,受到现场管理人员考核。

交叉作业
三、改进要求:

实际中的管理要求

作业要求:从舱内四周杆堂往天门进行堆矿砂
